sábado, 21 de novembro de 2009

O Vídeo Definitivo

Apresentamos agora o resumo de nossas atividades durante o semestre, que envolve bastante nossos encontros matutinos e vespertinos. Espero que apreciem:



A ser apresentado dia 23/11, na segunda feira. Presença do nosso conhecido Leafar Ojuara.

sexta-feira, 20 de novembro de 2009

O Caminho A Seguir

Mostrando agora como se faz pra um robô com personaldiade própria andar na linha (literalmente):




Andou contra a vontade, mas andou...
Seguiu o caminho certo, o caminho da luz (hehehe)
O Problema da Garra Desobediente

Postando agora dois vídeos que ilustram a personalidade forte de Wally e sua teimosia em usar a garra como ordenamos:







Robô com personalidade forte...Me lembra um ditado de Leafar Ojuara:

"Você tem 3 certezas na vida:

1 Você vai morrer;
2 Você vai pagar imposto;
3 O HARDWARE VAI FALHAR" (e as vezes o software não tem como salvar!!)

(Enquanto espero o upload do vídeo estou vendo o robô desobediente e lembrando com foi di´ficil para nós ajustarmos essa característica dele...Tivemos que mudar a sua forma VÁRIAS VEZES, perdemos a conta de quantos formatos esse robô já possuiu....Acho que vou fazer um vídeo com todos eles, vai ficar tipo série de transformers....)

terça-feira, 17 de novembro de 2009

Atividades - 7 Encontro


Após o ajuste da lateral e do interior, passamos a dar masis atençaõ ao design das peças e observar que talvez precisásemos de um contra -peso (essa idéia até então nçao tinha sido cogitada). A mudança no design provocou também uma desalinhamento da programação com a prte mecânica do prejeto, o que siginificava mais problemas, mais trabalho, mais soluções, mais perto estaríamos de salvar nossos colegas. E com esse espírito prosseguimos as nossas adaptações. Nosso mecânico esteve bastante ocupado durante a obseração das mudanças causadas pelos reajuste de peças, estudando o projeto pelo projeto hológráfico e adapatando o modelo até que se chegasse a uma solução que tinha um bom desempenho computacional e mecânico:




Essa seção de testes foi estafante e a bateria de estudos hológráficosapenas comprovou que este modelo estava MESMO apresentando dificuldade que não poderiam ser completamente rechaçadas; ora dava erro no sensor de luz ; ora não se conseguia subir a rampa; ora precisámos inserir peças que não fazima parte do estoque da nossa oficina (o que acarretaria , com certeza, decréscimo do apsecto visual), entre outros defeitos. Isso começava a nos indicar na repensagem do sistema como um todo, mas aidna era difícl pensar nisso, pois significava desconstruir apra reconstruir, o que não era bom, pois nos faria retonar ao ponto zero para depois começar tudo novamente. Com a ajuda do nosso sábio espacial Ojuara Leafar, decidimos ir modificando peças e encaixes, tentando sempre mater a forma básica do projeto. Isso nos levou a mais testes e mais
conclusões, mas ainda não sabíamos o futuro do nosso querido Wally. Embora ele apresetasse sinais de melhora, estávamos longe, mas otimistas, pois o projeto estava funcionando melhor que antes; inclusive lemos coretamente os valores em linha reta. Com ajuda de mais alguam peças ao fundo, conseguimos com que Wally mantivesse seu ponto de equíbrio ao descer a rampa. Isso nos fez notar que a perseverança dá resultados, mas que apesar de tudo deveríamos repensar a idéia de reconstruí-lo, pois o problema em subir a rampa e ativar o sensor de toque não pôde ser solucionado nessa modelagem. Então mudamos e mudamos, mas nenhum resutlado satisfatóroio. ENTRAMOS NUM CICLO DE MUDANÇA, CHECAGENS, TESTES, CONCLUSÕES, MUDANÇAS, CHECAGENS....

Mais uma seçaõ de fotos do nosso projetos hológráicio emulando as peças e se locus no arranjo robótico:




Mas tudo indicava que teríamos mesmo de remodelar o projeto, pois cada nova tentativa acarretava novas mudanças e isso não acabava nunca. Wally se negava cooperar, inclusive uam vez durante as emulações do ambiente de missão, ele arriscou ferir um dos cientistas com a garra muito brusca e potente e doutra vez, tentou ler a linha mais não conseguiu e quase caiu da rampa. Sniff, queremos um robô que não se auto-desmonte em missão e que não seja homicida qualificado.... o.o"
Atividades - 6 Encontro

No sexto encontro da nossa jornada rumo ao resgaste dos nosso queridos amigos perdidos, lá estávamos enfrentando mais problemas... o nosso protótipo encarava a subida da rampa como se fosse um gigante a ser abatido e a descida também passava de formiga a elefante.... Sem contar os problemas na leitura do valor recebido pelo sensor, que não era suficiente para que o nosso caro amigo de cérebro robótico respondesse convenientemente à nossa solicitação de seguir a linha...

Com todos esses predicados, poderíamos considerar a nossa meta com inalcançável e de causa perdida, mas , meus amigos, uito pelo contrário, estávamos indo muito bem, pois já sabáimos o que NÃO deveríamos fazer para chegar à solução do nosso problema. Nosso chefe de programação acabou o cerne do código em tempo muito hábil, deixando as incumbências de continuar os testes para os nosso mecânico e nossa piloto, assim que acabassem de reprojetar as partes que necessitavam de ajuste. Mudanças na parte lateral do robô e ajuste no que se referem à altura do sensor de luz foram constantes, mas mesmo assim, nada parecia fazer nossos valores serem aceitáveis...Parecia que estávamos destinados a transformar o Wally em lixo espacial.

Entretanto, com muito esforço e competência conseguimos ajustar a capacidade do autômato para que este subisse a rampa, em detrimento da sua mobilidade e rapidez. Nem comemoramos, pois sabíamos qu emuito ainda deverai ser feito. E a jornada continua....

segunda-feira, 19 de outubro de 2009

Atividades - O Alistamento

Após a todos os testes, tivemos aprovação do Conselho de Segurança Espacial para começar os testes tripulados por meio da Simulação. Então elegemos Nat como a piloto da máquina que resgataria nossos companheiros. Fotos do Alistamento da nossa Piloto:

Chegando sorridente na Base




Sentada no CockPit




Testando os Equipamentos




Descansando após a Sessão de Treinos realizados


Após os testes, descobrimos que teríamos de adicionar uma roda a mais ao Sistema MultiCinético. Descobrimos que isto aumentava em muitas vezes a estabildiade do Projeto e também serviria para melhorar a estabildiade na leitura dos sensores (principalmente o sensor de toque, que antes era acionado sem necessidade, ao subir a rampa). Modificamos o projeto. Também foram retratados incômodos pela Piloto em ficar na cabine, que sacudia muito sem a tal roda. As reclamaççoes sumiram depois da adesão e aplicação da mesma ;)
Atividades - 5 Encontro

Comçamos então a fase protoype II - AlPH_a 420, ajustanso as peças necessáris e torcando informaçõs de software com coelgas Especializados e também solidários à causa de resgate. Buscamos ajuda também com Leafar Ojuara (hehe), o famoso Cientista e Engenheiro Espacial, famoso por explanar e dar detalhes sobre a construçaõ e programaçã de peças autônomas. Muito foi modificado e mexido, abaixo estão alguns momentos da Leitura Holográfica capturada pela nossa Câmara Especial a Vácuo, durante a Emulação Realística das peças e Comportamento do AlPH_a 420:




Também aproveitamos a Camara Holográfica para Simualar o Comportamento sobre Variáveis Estocásticas do AlPHa_420, numa pista Tridimensional:




Obtivemos leituras que indicavam falta de estabilidade, logo voltamos ao trabalho árduo de reajuste de peças e nova leva de testes e adaptação à nova configuração....
Atividades - 4 Encontro

  • Testes e mais testes......

Após a confecção do Modelo ptotyp II - bETa, chegamos a conclusão de que era de testá-lo. Então submetemos o nosso robô a exaustivos testes, onde tivemos que modificar constantemente as peças de apoio, que ora ficavam tortas em funçaõ do uso, ora acabavam por deixar o bETa muito desajustado e com muita altura ou amplitude longitudinal (ou seja, largura). Ajustando os pontos fracos, chegamos a essa configuração:



O stestes revelaram boa resposta ao comandos bluetooth e aderência ao solo. Sabíamos que essa não a etapa final, mas sabáimos também que estamos uns passos mais próximos da solução para a aflitousa situação dos nosso queridos colegas sobreviventes em Marte (comovente 0__0').
Atividades - 3 Encontro

  • Um Novo Começo
Após todas as modificações, chegamos a um novo modelo de protoótipo. A essa altura, nossa programção já estava adiantada e podemos testar a funcionabildiade do Prototype II - bETa. Verificamos que este robô identicava o trajeto até os sobreviventes, mas em algum ponto do caminho se desorientava pela mudança do valor na leitura dos sensores de luz em relação ao solo.


Podemos percerber a reação do nosso Responsável da Area de Programação após os teste realizados:


Antes do teste, programador confiante e sorridente comemorando ...



Após o teste, programador entretido e sério trabalhando ...

Ehh, ainda não é hora de comemorar.....
Atividades - 3 Encontro

  • A Montagem do Primeiro Protótipo
O nosso priemiro esboço era funcional, basicamente possuia uma garra na parte frontal e duas rodas de apoio, unidos pela parte central que dava sustentabilidade aos sensores de toque, que estava posicionado na frente e ao senaor de luz, que ficava posicionado mais ao centro. Tivemos dificuldade em ajustar a altura das peças, o que causava atrito com o solo e também tivemos que regular bem os sensores. Abandonamos este protótipo pelo grande númeor de modificações no projeto que tiveram de ser feitas para ampliar sua funcinbilidade, em detrimento de sua estrutura inicialmente idealizada. Fotos e Vdíeos relacionados usurpados por um provável inimigo da colônia em Marte...
Bem, imbuídos a salvar nosso caros colegas, rocuramos submeter nosa ficha de inscrição à Comissão Espacial. Os dados dos 5 cientistas da nossa equipe enviados á Comissão seguem:

André Leal Onofre, 20 anos, tipo sanguíneo A+, Formando em Elaboração de Artigos e AnteProjetos. Responsável pela área de Apresentação Escrita Formal.

Alexandre "Todi" Ferreira, 23+1 anos, tipo sanguíneo O+, Especialista em codificação e programação. Responsável pela área de Software em Resgate.

Natália Del 'Rei,19 anos, tipo sanguíneo A-, Representante Oficial do Grupo de Robótca do Núcleo em Marte.Responsável pela Direção de Operações no Centro de Produção e Gerência de Projeto.

Marcelo "Cadinho" Paes, 20 anos, tipo sanguíneo O+, Chefe de Operações do Instituto de Controle de Operações Tecnológicas. Responsável pela Montagem e Funcinabilidade.

Pedro "Neo" Cavalcanti, 21 anos, tipo sanguíneo A+, Chefe do Departametneo de Criação e Desenvolvimento de Informações. Responsavel pela Divulgação e Gerência Diplomática. =]

Após inspeção e validação dos nosso dados, fomo aprovados e agora estamos oficialmente convocados para esta missão. Vamos à produção!

segunda-feira, 12 de outubro de 2009

Atividades - 2 Encontro

Ainda determinados a socorrer os sobreviventes, nossa equipe reinvestiu em adotar um nome provisório para podermos submeter a equiep à inscrição e seguinte aprovação do Conselho Espacial.
Muitos nomes suriram mas acabamos por adotar o nome Unknown AutoMatrix, nome da equipe fundadora das colônias em Marte. Desta vez fizemos testes com o módulo de Bluetooth, fizemos 4 vídeos e tiramos várias fotos. Infelizmente o material foi raptado por um não simaptizante da nossa causa. Talvez fosse um marciano disfarçado ou era um cientista das equipes rivais do projeto. :(
Atividades - 1 Encontro

No mês de agosto fomos apresentados à missão de resgaste dos sobreviventes do desatre ocorrido em Marte. Logo ficamos sabendo da tarefa de construção de um robô (Slave) , que obedecendo os comandos de um Master, iria percorrer a trilha designada pelo comando cetral, realizando o resgate. Discutiumos muito sobre nomes e não chegamos a uam conclusão, tanto em relaçao ao nome da equipe recem formada quanto ao nome do prototipo do robo. Conversamos sobre ideias do prototipo, tiramos algumas fotos e filmamos 2 vídeos. Infelizmente esse material foi perdido em razão do furto do nosso colega André, semanas após . Uma perda lastimavel para a ciência.
ola a todos, retomando as postagens, estamos postando o materias das ultimas semanas, incluido fotos e alguns videos. Infelizmente, um dos mebros do grupo foi furtado e teve seu celular subtraido, fato que reduziu o meterial disponivel, pois muitas fotos e videos estavam na midia.
Bom, vamos em frente, espero que apreciem o nosso trabalho!!

Neo

terça-feira, 25 de agosto de 2009

Introdution

Grupo criado para expomos a evolução do projeto do robô em Lego (Wally), proposto na Disciplina de Sistemas em Tempo Real, do 6º Semestre do Curso de Engenharia Elétrica da Unifacs.